Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Serinus Energy Plc: Program rekonstrukcji odwiertów w Tunezji (2023-04-03)

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

RB-W 5:Program rekonstrukcji odwiertów w Tunezji

Firma: SERINUS ENERGY PLC.
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Serinus_RB_05_2023_zalacznik-attachement.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-04-03
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Program rekonstrukcji odwiertów w Tunezji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”, „Serinus”) zawiadamia, że w dniu 2 kwietnia 2023 r. Spółka, w porozumieniu ze swoim partnerem – ETAP, zdecydowała, że zawiesi realizację prac rekonstrukcyjnych w odwiercie W-1 na polu Sabria w Tunezji, podczas gdy sposoby ich dokończenia będą przedmiotem analiz. Urządzenie wiertnicze będzie obecnie przenoszone na miejsce odwiertu N-2, aby przeprowadzić jego rekonstrukcję.


Jak wcześniej informowano pozyskane urządzenie wiertnicze nie było certyfikowane w stopniu wymaganym przez Serinus, a oczekiwanie na certyfikat spowodowało opóźnienie rozpoczęcia prac. Po uzyskaniu certyfikacji urządzenia CTF-004 prace były prowadzone zgodnie z harmonogramem. Początkowo rekonstrukcja przebiegała bardzo sprawnie – usunięto dwa z trzech ciągów rur, na głębokość 3.433 metrów. Następnie, w trakcie prac w odwiercie natrafiono na niespodziewane przeszkody, wynikające z obecności starej płuczki wiertniczej oraz rur, pozostawionych w otworze podczas prac w 1998 roku. Utrudniło to proces usuwania ostatniego przewodu rurowego, o średnicy 1,5 cala, z odcinka poniżej 2.889 m. Usunięto ponad 85% tego przewodu, jednak nadmiar starych zanieczyszczeń oraz płuczki wiertniczej uniemożliwił jego dalsze usuwanie. Spółka wraz ze swoim partnerem, firmą ETAP, dokonali analizy postępów prac i ustalili, że rekonstrukcja zostanie zawieszona do czasu zbadania alternatywnych sposobów ukończenia programu. Wydobycie na polu Sabria utrzymuje się na stałym poziomie i nie zostało przerwane w trakcie realizacji programu prac rekonstrukcyjnych.


Spółka wraz z partnerem postanowili, aby w międzyczasie rozpocząć prace na odwiercie Sabria N-2, związane z przezbrajaniem otworu. Odwiert został wykonany w 1980 r., ale uległ uszkodzeniu podczas uzbrajania i pomimo położenia w bliskim sąsiedztwie innych otworów eksploatacyjnych uzyskanie w nim przepływu węglowodorów na powierzchnię okazało się niemożliwe. W ramach prac rekonstrukcyjnych odwiert zostanie przezbrojony i zostaną usunięte wszelkie przeszkody wstrzymujące przepływ ropy.


W czasie, gdy prowadzone będą prace rekonstrukcyjne w odwiercie N-2, Spółka dokona przeglądu opcji na dokończenie instalacji pompy wgłębnej w odwiercie W-1. Wśród opcji branych pod uwagę jest wykonanie otworu bocznego (ang. side-track) i jeśli to rozwiązanie zostanie wybrane, Spółka rozpocznie projektowanie otworu bocznego oraz zamawianie elementów o długim okresie realizacji. W wyniku powyższych działań Spółka zamierza powrócić do prac w odwiercie W-1 i ukończyć instalację pompy wgłębnej.


Pole Sabria to duże, konwencjonalne pole naftowe, którego pierwotne zasoby niezależni inżynierowie złożowi oszacowali na ok. 445 mln baryłek ropy naftowej. Dotychczas wydobyto zaledwie 1% tych zasobów, co wynika z niewielkiego stopnia zagospodarowania złoża. Jak się oczekuje, montaż urządzeń do mechanicznej eksploatacji złoża w odwiertach na polu Sabria oraz przezbrojenie odwiertu N-2 powinny skutkować znaczącym wzrostem wydobycia ropy i gazu na tym polu.


OŚWIADCZENIE UPRAWNIONEGO EKSPERTA


Zgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek informacje techniczne zawarte w niniejszym komunikacie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez pana Stuarta Morrisona, Dyrektora Operacyjnego Serinus Energy plc. Stuart Morrison jest uprawnionym ekspertem w rozumieniu Wytycznych London Stock Exchange dla Spółek Wydobywczych, Naftowych i Gazowych (ang. London Stock Exchange's Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies) i posiada kwalifikacje zawodowe i techniczne w zakresie prowadzenia działalności naftowej. Pan Morrison posiada tytuł Bachelor of Science (z wyróżnieniem I stopnia) w dziedzinie inżynierii chemicznej oraz tytuł Master of Engineering w dziedzinie inżynierii naftowej, oba uzyskane na Uniwersytecie Heriot-Watt w Edynburgu. Pan Morrison ma ponad 35-letnie doświadczenie operacyjne w przemyśle naftowym i gazowym, które zdobył piastując szereg stanowisk kierowniczych wyższego szczebla.




Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
Plik Opis
Serinus_RB_05_2023_zalacznik-attachement.pdf
Serinus_RB_05_2023_zalacznik-attachement.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 5/2023

Date: 2023-04-03

Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Well Workover Programme in Tunisia

Legal basis: Article 17 (1) MAR - Inside information

Content:

The Management of SERINUS ENERGY plc (“Company”) announces that it was decided on April 2nd, 2023 that in consultation with its partner ETAP, the Company will suspend workover operations at the W-1 well at the Sabria field in Tunisia while options for its completion are assessed. The rig will now move to the N-2 well to proceed with the recompletion of this well.

As previously announced the rig did not meet the Company’s certification requirements and operations were delayed pending that certification. Subsequent to the rig achieving certification the CTF-004 rig and crew have performed well and the rig experienced no material downtime. The workover initially progressed very well with two of three tubing strings being successfully removed to a depth of 3,433 metres. However unexpected conditions were subsequently encountered in the wellbore as a result of old drilling mud and tubulars left in the well from operations in 1998 which impeded progress with the removal of the final 1.5 inch coiled tubing below a depth of 2,889 metres. More than 85% of the 1.5 inch tubing was recovered, however an excess layer of old debris and drilling mud prevented the removal of further 1.5 inch tubing. The Company and its partner, ETAP, have reviewed the progress and determined that the workover will be suspended pending investigations of alternative means of completing the programme. Sabria production has remained constant and uninterrupted during the workover program.

In the meantime, the Company and its partner have elected to proceed with operations on the Sabria N-2 well to perform a workover to recomplete the well. This well was drilled in 1980 but was damaged during completion and, although in proximity to producing wells, was not able to flow oil to surface due to damage during completion. The workover program is designed to recomplete the well and remove any wellbore restrictions.

Whilst conducting the N-2 workover the Company will consider all options to complete the W-1 pump installation. These options include a side-track and should this option be selected, the Company will begin side-track design and the procurement of long lead items. The Company intends to return to the W-1 well and finalise the installation of the downhole pump further to these investigations.

Sabria is a large, conventional oilfield which the Company’s independent reservoir engineers have estimated to have approximately 445 million barrels of oil-originally-in-place. Of this oil-in-place only 1.0% has been produced to date due to a low rate of development on the field. The installation of artificial lift in the Sabria wells and the recompletion of the N-2 well is expected to result in a material increase in Sabria oil and gas production.

Competent Persons Statement

In accordance with the AIM Rules for Companies, the technical information contained in this announcement has been reviewed and approved by Mr. Stuart Morrison, Chief Operating Officer of Serinus Energy plc. Mr. Morrison is a qualified person as defined in the London Stock Exchange's Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies and has the necessary professional and technical competencies to conduct petroleum operations. Mr. Morrison has a Bachelor of Science (First Class Honours) Degree in Chemical Engineering and a Master of Engineering Degree in Petroleum Engineering, both from Heriot-Watt University, Edinburgh. Mr. Morrison has over 35 years of oil and gas industry operational experience in numerous senior management roles.

The attachment to this current report contains text of the original release in English, which has been filed by the Company in the UK and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-04-03 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld

Cena akcji Serinus

Cena akcji Serinus w momencie publikacji komunikatu to 4.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Serinus aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Serinus.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Reklama