Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Serinus Energy Plc: Zakończenie prac wiertniczych w Rumunii (2022-10-05)

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

RB-W 30:Odwiert Moftinu Nord-1 w Rumunii oraz działalność Spółki w Tunezji – aktualizacja informacji

Firma: SERINUS ENERGY PLC.
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 30 2022_załącznik - attachment.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-05
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Odwiert Moftinu Nord-1 w Rumunii oraz działalność Spółki w Tunezji – aktualizacja informacji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) są notowane na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki zawiadamia, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja dotycząca odwiertu Moftinu Nord-1 i działalności operacyjnej Spółki w Tunezji. Spółka informuje o zakończeniu prac wiertniczych na odwiercie poszukiwawczym Moftinu Nord-1 w Rumunii oraz przekazuje aktualizację informacji o działalności prowadzonej w Tunezji.


MOFTINU NORD-1

Odwiert Moftinu Nord-1 (raport bieżący nr 29/2022) został wykonany na głębokość 1.000 metrów, z zadaniem dotarcia do czterech perspektywicznych stref występowania węglowodorów. Dane z rejestrów otworowych i odczyty parametrów gazu, na który natrafiono w takcie prac, dowodzą, że mimo oznak obecności gazu w tych strefach, wielkość złóż nie jest wystarczająco duża, aby uzasadnione było przeprowadzenie programu testów i uzbrojenie odwiertu. Prace wiertnicze zrealizowano całkowicie bezwypadkowo. Aktualnie Spółka zawiesza działania na Moftinu Nord-1. Koszt wykonania odwiertu Moftinu Nord-1 wyniósł 867.000 USD.

DZIAŁALNOŚĆ W TUNEZJI - AKTUALIZACJA

Mimo wcześniejszych trudności z zakontraktowaniem wieży wiertniczej, tunezyjska państwowa spółka La Compagnie Tunisienne de Forage („CTF”) zajmująca się wykonywaniem prac wiertniczych, potwierdziła dostępność swojej wieży wiertniczej CTF-04 w celu przeprowadzenia prac rekonstrukcyjnych i montażu pompy w ramach mechanicznej eksploatacji złoża w odwiercie W-1 na polu Sabria. Oczekuje się, że wieża zostanie dostarczona na teren odwiertu W-1 oraz rozpocznie prace w IV kwartale 2022 roku. Zakłada się, że prace rekonstrukcyjne i montaż pompy zostaną zrealizowane w 60 dni licząc od momentu instalacji wieży. Zamówiona przez Spółkę analiza techniczna ocenia, że szacowany średni poziom wstępnego wydobycia brutto z odwiertu W-1 to 796 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie („boe/d”), co przekłada się na produkcję netto przypadającą na udziały operacyjne Spółki w wysokości 358 boe/d.

Niezwłocznie po ukończeniu prac rekonstrukcyjnych i montażu pompy w odwiercie Sabria W-1, wieża CTF-04 zostanie przetransportowana na odwiert Sabria N-2 w celu przeprowadzenia prac rekonstrukcyjnych i jego przezbrojenia. Odwiert ten został wykonany w 1980 r., ale uległ uszkodzeniu podczas uzbrajania i - pomimo położenia w bliskim sąsiedztwie innych otworów eksploatacyjnych - uzyskanie w nim przepływu ropy na powierzchnię okazało się niemożliwe. W ramach prac rekonstrukcyjnych odwiert zostanie przezbrojony, co powinno potrwać 30 dni. Spółka szacuje, że średni poziom wstępnego wydobycia brutto z odwiertu N-2 wyniesie 385 boe/d, z produkcją netto przypadającą na udziały Spółki w wysokości 173 boe/d.

Po pracach na odwiercie N-2 Spółka planuje przeprowadzenie – co wymaga uzyskania zgody partnera – prac rekonstrukcyjnych i instalację pompy wgłębnej w odwiercie WIN-12bis na polu Sabria w 2023 roku. Obecnie z odwiertu WIN-12bis prowadzone jest wydobycie i jest to najbardziej zasobny odwiert eksploatacyjny na polu Sabria. Wykonana przez zewnętrzną firmę analiza techniczna szacuje średni poziom wstępnego wydobycia brutto z odwiertu WIN-12bis na 1.668 boe/d, z produkcją netto przypadającą na udziały Spółki w wysokości 750 boe/d.


OŚWIADCZENIE UPRAWNIONEGO EKSPERTA

Zgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek informacje techniczne zawarte w niniejszym komunikacie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez pana Stuarta Morrisona, Dyrektora Operacyjnego Serinus Energy plc. Stuart Morrison jest uprawnionym ekspertem w rozumieniu Wytycznych London Stock Exchange dla Spółek Wydobywczych, Naftowych i Gazowych [ang. London Stock Exchange's Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies] i posiada kwalifikacje zawodowe i techniczne w zakresie prowadzenia działalności naftowej. Pan Morrison posiada tytuł Bachelor of Science [z wyróżnieniem I stopnia] w dziedzinie inżynierii chemicznej oraz tytuł Master of Engineering w dziedzinie inżynierii naftowej, oba uzyskane na Uniwersytecie Heriot-Watt w Edynburgu. Pan Morrison ma ponad 35-letnie doświadczenie operacyjne w przemyśle naftowym i gazowym, które zdobył piastując szereg stanowisk kierowniczych wyższego szczebla.


Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
Plik Opis
30 2022_załącznik - attachment.pdf
30 2022_załącznik - attachment.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 30/2022
Date: 2022-10-05
Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Moftinu Nord-1 Well and Tunisia Update

Legal basis: Other regulations

Content:

In view of the requirement of Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of SERINUS ENERGY plc (“Company”) are listed on AIM in the UK, the Management of the Company announces that it has provided outside the Republic of Poland information concerning Moftinu Nord-1 well and Tunisia update. The Company announces that the drilling operations at the Moftinu Nord-1 exploration well in Romania have been completed and provides an update on Tunisia operational activities.

Moftinu Nord-1

The Moftinu Nord-1 well (see WSE current report No. 29/2022) was drilled to a total depth of 1,000 metres, targeting four prospective hydrocarbon zones. Well logging and gas show readings determined that these zones had indications of residual gas, but they do not contain sufficient gas resources to justify proceeding with the testing and completion program for the well. Drilling operations were performed without incident. The well will now be suspended. The cost of drilling the Moftinu Nord-1 well was US$867,000.

Tunisia Operational Update

Having previously defaulted on the rig contract, La Compagnie Tunisienne de Forage (“CTF”), the Tunisia state-owned drilling company, has confirmed the availability of its CTF-04 rig to perform the workover and installation of artificial lift for the W-1 well in Sabria. This rig is expected to be mobilized to the W-1 wellsite and commence work in Q4 2022. Once the CTF-04 rig has mobilized to the W-1 site, workover and installation operations are expected to take 60 days to complete. A third-party engineering study contracted by the Company estimates that the W-1 well will have mean gross initial production rate of 796 barrels of oil equivalent per day (“boe/d”), with the Company’s net share being 358 boe/d.

Immediately following the completion of the W-1 workover and artificial lift installation, the CTF-04 rig will move to the Sabria N-2 well to perform a workover to recomplete the well. This well was drilled in 1980, but was damaged during completion and, although in proximity to producing wells, was not able to flow oil to surface. The workover program will re-complete the well and is expected to take 30 days to complete. The Company estimates that the mean gross initial production of the N-2 well will be 385 boe/d, with the Company's net share being 173 boe/d.

Following the work on the N-2 well, the Company anticipates, subject to partner approval, proceeding with the workover and installation of artificial lift on the WIN-12bis well in Sabria in 2023. This well is currently producing and is the most prolific producing well in Sabria. The third-party engineering study estimates that the WIN-12bis well will have an incremental mean gross initial production rate of 1,668 boe/d, with the Company’s net share being 750 boe/d.

Competent Persons Statement

In accordance with the AIM Rules for Companies, the technical information contained in this announcement has been reviewed and approved by Mr. Stuart Morrison, Chief Operating Officer of Serinus Energy plc. Mr. Morrison is a qualified person as defined in the London Stock Exchange's Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies and has the necessary professional and technical competencies to conduct petroleum operations. Mr. Morrison has a Bachelor of Science (First Class Honours) Degree in Chemical Engineering and a Master of Engineering Degree in Petroleum Engineering, both from Heriot-Watt University, Edinburgh. Mr. Morrison has over 35 years of oil and gas industry operational experience in numerous senior management roles.

The attachment to this current report contains text of the original press release in English, which has been filed by the Company in the UK and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-05 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld

Cena akcji Serinus

Cena akcji Serinus w momencie publikacji komunikatu to 5.35 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Serinus aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Serinus.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Reklama